高压通风机,北京通风机,天津津鼓风机集团
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高压离心通风机的故障及原因

1、风机剧烈振动

?①风机轴与电机轴不同心,皮带轮槽错位;

?机壳与叶轮或进风口与叶轮摩擦;

?基础的刚度不够或不牢固;

④叶轮铆钉松动或叶轮变形;

⑤叶轮轴盘孔与轴配合松动;

⑥机壳、轴承座与支架,轴承座与轴承盖等联接螺栓松动;

⑦风机进、出口管道安装不良,产生共振;

⑧叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形、轴弯曲等原因使转子不平衡。

2、轴承升温过高

①轴承箱剧烈振动

②润滑剂质量不良、变质或含有灰尘、砂粒、污垢等杂质或填充量不足;

③轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小;

④轴与滚动轴承安装歪斜、前后两轴承不同心;

⑤滚动轴承损坏或轴弯曲。

3、电机电流过大或温升过高

①开车时进、出气管道闸门未关;

②电机输入电压低或电源单相断电;

③受轴承箱剧烈振动的影响;

④主轴转速超过额定值;

⑤被输入气体中含粘性物质;

⑥周围环境温度太低,比重过大。






轴流风机负压通风注意事项:

为做好轴流风机负压通风降温工作,达到安全、经济、有效的目的,从粮食入仓前到入仓中,再到入仓后,节能通风机,甚至出仓,要做好以下工作。

1、粮食入仓前的检查

通风道是否畅通,是否有杂物;风管衔接部位是否牢固;风网是否变形、损坏。

2、粮食入仓过程中注意事项

入仓过程中,随时注意不要损坏风网,如有损坏应及时修复。把好入库关,粮食清杂,杂质含量越低越好,以便提高通风效率;注意风道的间距保持均匀、平行、长度一致。采用机械输送入仓,应经常变换入粮点位置, 以减少粮食的自动分级。入仓后要平整粮面,以确保粮堆各处阻力均匀。

3、通风前的注意事项

检查通风设备运行状况;风机的转向是否正确;仓内的轴流风机转向为仓内吸风向外排;为减少通风设备运行阻力,粮面上不应有压盖物,以保证空气畅通;打开仓底通风口,上部门窗全部密闭;测定粮食的温度、水分,北京通风机,然后根据大气的温湿度条件,判断是否通风。

4、通风过程中的注意事项

通风过程中,要加强对粮情和通风设备运行情况的检查,发现问题,及时处理;若出现结露现象,不可停机,应继续通风,同时翻动粮面;随时分析检测记录,观察粮温和水分变化,查清是否有通风死角和无效通风的现象。

5、通风后的注意事项

适时密闭门窗,做好粮堆的隔热密闭工作,矿用通风机,以保持粮堆低温;对通风口进行密封隔热处理,避免底层粮温上升;对设备进行检修和保养。


高温风机叶轮的快速修复

水泥高温风机叶轮的快速修复安广析,通风机厂,杨位臣(鲁南水泥有限公司,山东滕州277531)产到2300t/d),分别于1990年和1991年投产,2台高温风机一直运转平稳,叶轮从未检修、更换过。2004年6月在例行检查时发现,2号风机叶轮叶片磨损出较大缺口,运行至9月,该风机出现较大振动,且时常报警、跳停,停机检查发现叶片磨损严重超差,已不能继续运转。遂决定在现场不拆卸叶轮的情况下实施抢修。从停机到恢复运行仅用60多个小时,减少了事故损失。

1高温风机简介1600-6;额定转速995r/min;额定功率1600kW;液力耦合器型号YOTC-1000;输出功率610~1800kW. 2施工准备(由原风机叶片尺寸决定);J557电焊条20kg;氧气3瓶;

角向磨光机、便携式振动测量仪各1台(套);动平衡试块6件。

3施工方法不拆除外壳,直接在壳体上割出检修方孔,能容一人坐在外壳上接触到叶轮进行检修作业即可,以加快施工速度。等施工完毕后再原样恢复。

根据现场叶轮磨损情况,在叶片上划出切割线,将叶片磨损变薄的部分全部割下。用角向磨光机将切口周围打磨干净,清除焊渣、毛刺等杂物,以利下一步的焊接工作。

根据割下的叶片尺寸,下料剪切叶片备件。备件钢板与叶轮接触的三面要打磨出单边坡口。

焊接采用冷焊法,直流反接。焊接中要掌握好匀。焊条收弧时要注意填满弧坑。背面用角向磨光机仔细清根,确认无缺陷后重复上述步骤,焊满背面。焊后要仔细清除药皮,务必除净。

人员离开检修方孔,确认安全后启动电动机。

液力耦合器由低到高缓慢调整叶轮转速,用测振仪分别测量两个轴承座的水平、垂直方向的振动值。转速分别在200、400、600、800、900、950r/min时稳定运行30min,记录轴承振动值及温升情况。

在提速运转过程中,若出现振动值超差应立即停止提速,稳定运行,测量振动值及振动方向,以确定平衡块定位位置。

以上步骤需反复进行,直至各振动值在标准允许范围之内。后2号高温风机的振动值为:叶轮转速930r/min时,传动侧轴承水平振动1.2mm/s,垂直振动0.8mm/s;非传动侧轴承水平振动l.lmm/s,垂直振动0.8mm/s,完全符合规定。

恢复检修方孔,回转窑点火升温并顺利投料生产。生产中高温风机运行平稳,在线测振仪显示:回转窑投料152t/h,叶轮转速845r/min时,传动侧轴承水平振动100|JLm,垂直振动50|xm;非传动侧轴承水平振动90|xm,垂直振动46|xm,完全满足生产需要。

4注意事项检修中叶轮叶片的划线切割、叶轮切口打磨、叶片备件的加工准备、叶片的焊接等工序,由一人来完成,以保证加工量的均匀性。若实在不能由一人完成,至少也应是一个工序由一人完成。

叶轮动平衡前一定要将叶轮全部仔细清理干净,包括叶轮上的结皮、积灰以及焊渣、药皮等,以保证动平衡的真实性。这一点非常重要。

若条件允许,动平衡试验用现场动平衡仪进行。这样既可节约时间,又能提高精度。

风机修复后一直平稳运行,运转率在95%以上。

在2005年1月计划检修中检查发现焊缝仍清晰可见,几乎看不出磨损,断定可以长期运转。由此看来,此方法既可用于事故抢修,也可用于正常计划检修,以降低维修费用,缩短检修时间。

焊接速度,一遍能填平焊缝,尽量使焊材填充均b



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